山东新风光电子科技发展有限公司 陈建行
寿光金太阳热电有限公司 刘茂山
Chen Jianhang liu Maoshan
摘 要:本文介绍了高压变频器在寿光金太阳热电厂2#机组辅机中的应用情况,通过对水泵、风机变频改造方案的介绍及改造后节能效果的比较分析,表明热电厂机组辅机变频改造节能效果显著,具有较高的经济效益。
Abstract: This paper introduces the application of high voltage inverter in the # 2 auxiliary unit of Shouguang Golden Sun Power Plant. Through the pump and fan frequency transformation of the program description and transformation of energy-saving effect after the comparative analysis, it proves power plant auxiliary frequency transformation unit remarkable energy savings, high economic efficiency.
1引言
在火力发电厂中,风机和水泵也是最主要的耗电设备,且容量大、耗电多。我国火电厂中除少量采用汽动给水泵,液力耦合器及双速电机外,其他风机和水泵基本上都采用定速驱动。这种定速驱动的泵,由于采用出口阀,风机则采用入口风门调节流量,调节实时性差,噪音大。由于在设计中的层层加码,造成锅炉水泵、风机的富裕度达20%~30%是比较常见的。随着机组发电负荷调整,水泵、风机也因锅炉负荷变化而经常处于一种低效运行状态,大部分能量浪费在阀门、挡板调节上。单纯依靠传统的挡板、阀门及液力耦合器调速使电能损失巨大。
在机组变负荷运行方式下,如果主要辅机采用高压变频调速系统取代常规的定速驱动系统,无疑可节约大量的节流损耗,节电效果显著,潜力巨大,这已是不争的事实。除此之外,由于高压变频调速系统具有软起动功能,可使电厂辅机实现软起动,避免了由于电动机直接起动引起的电网冲击和机械冲击,从而可以防止与此有关的一系列事故的发生,提高了辅机运行的可靠性。
2 用户现场设备
寿光金太阳热电有限公司三期项目装机组容量为2×55MW,发电机出口电压10kV,经变压器降压到6kV,厂用电为6kV电压。本工程共有1#、2#两台240吨硫化床锅炉。每台锅炉设有两台引风机,引风机功率400kW;设有两台送风机,送风机功率315kW;设有两台给水泵,给水泵功率为1600kW一台、2000kW一台;循环水泵450kW两台。为节约电能,降低运行费用,本工程对2#锅炉的引风机、送风机、给水泵、循环水泵拟采用6kV高压变频供电。 用户厂区图如图1示。
图1 用户厂区图
高压变频器性能的好坏,将直接影响着机炉的安全稳定运行,因此变频器的性能选择至关重要。厂领导对2#机组辅机风机水泵改造前,收集了解了国内外变频器的一些资料,经反复比较,通过招标方式,选定山东新风光电子科技发展有限公司生产的JD-BP37系列4套高压变频调速系统,分别是JD-BP37-315F(315kW/6kV)1套、JD-BP37-400F(400kW/6kV)1套、JD-BP37-450F(450kW/6kV)1套、JD-BP37-2000F(2000kW/6kV)1套对2#机组辅机风机、水泵进行变频改造。
给水泵设备现场如图2所示。
图2 给水泵(2000kW/6kV)现场图
现将现场设备基本参数介绍如下:
设备基本参数
(1)给水泵参数表(表1)
设备名称 |
电机型号 |
功率 |
额定电压 |
额定电流 |
额定转速 |
水泵型号 |
流量 |
扬程 |
给水泵 |
JKZ200-2 |
2000kW |
6kV |
221 A |
2980rpm |
DG270-140B |
320m3/h |
1515m |
(2)送风机、引风机参数表(表2)
设备名称 |
电机型号 |
功率 |
额定电压 |
额定电流 |
额定转速 |
引风机型号 |
流量 |
风压 |
送风机 |
Y3556-4 |
315kW |
6kV |
37.9A |
1450rpm |
G4-73-N014D |
166100m3/h |
4333Pa |
引风机 |
YKK4503-6 |
400kW |
6kV |
48A |
960rpm |
Y4-73N020D |
320610m3/h |
2392Pa |
(3)循环水泵参数表(表3)
设备名称 |
电机型号 |
功率 |
额定电压 |
额定电流 |
额定转速 |
水泵型号 |
流量 |
扬程 |
循环水泵 |
Y450-9-8 |
450kW |
6kV |
56.3A |
739rpm |
62SA-19A |
5000m3/h |
26m |
3风光JD-BP37系列高压变频系统性能特点
山东新风光是国家高新技术企业,生产的风光牌JD-BP37系列高压变频器是“中国名牌产品”, JD-BP37系列高压变频器以高速DSP为控制核心,采用无速度矢量控制技术、功率单元串联多电平技术,其谐波指标远小于IEE519-1992的谐波国家标准,输入功率因数高,输出波形质量好,不必采用输入谐波滤波器、功率因数补偿装置和输出滤波器;不存在谐波引起的电机附加发热和转矩脉动、噪音、输出dv/dt、共模电压等问题,可以使用普通的异步电机。
风光牌高压变频器为高--高电压源型模式,由移相变压器,功率单元和控制器组成。前端由一个多绕组的隔离移相变压器供电,采用30脉冲以上整流,功率单元每相采用低压功率单元串接组成,2000kW/6kV变频器每相8个功率单元,三相共24个单元;315kW/6kV、400kW/6kV和450kW/6kV变频器每相5个功率单元,三相共15个单元;控制器部分以高速微处理器实现控制以及与子微处理器间进行通信。风光高压变频器采用模块化设计,互换性好、维修简单。
风光JD-BP37系列高压变频器除具有一般普通变频器的功能外,还具有以下性能特点:
(1)采用高速DSP作为中央处理器,运算速度更快,让控制更精准。
(2)飞车启动功能:能够识别电机的速度及转向并在电机不停转的情况下直接起动。
(3)完整的工频/变频自动互切技术:现在的高压变频器一般设置工频旁路切换柜,变频器发生故障时能使高压电机转至工频运行,旁路切换有手动旁路和自动旁路切换两种型式,手动旁路需人工操作,时间较长,适应于无备用装置或不重要的运行工况,自动旁路可在变频器发生故障后直接自动转换至工频运行。公司提供的自动旁路切换柜,不仅可实现变频故障情况下自动由变频转换至工频运行状态,还可实现在变频检修完毕后由工频瞬间转换至变频的功能,整个转换过程不会对用户设备的运行造成任何影响。
(4)旋转中再启动功能:运行过程中高压瞬时掉电三十秒钟内恢复,高压变频器不停机,高压恢复后变频自动运行到掉电前的频率。
(5)掉电3秒不停机功能。在高压变频器高压失电3秒内,高压变频器自动减速继续运行,3秒内恢复高压变频器从最后运行频率开始恢复运行,3秒内高压未恢复变频器停机,30秒(时间可设置)内高压恢复变频器自动(可设置)执行飞车启动。
(6) 线电压自动均衡技术(星点漂移技术):变频器某相有单元故障后,为了使线电压平衡,传统的处理方法是将另外两相的电压也降至与故障相相同的电压,而线电压自动均衡技术通过调整相与相之间的夹角,在相电压输出最大且不相等的前提下保证最大的线电压均衡输出。在运行中,如果有任意三个单元以内出现故障,变频器本身会自动旁路该单元,同时变频器主控系统具有星点漂移功能,使三相输出线电压保持平衡,不会对电动机造成不利影响。
(7) 具备突发相间短路保护功能。如果由于设备原因及其他原因造成输出短路,此时如果变频器不具备相间短路保护功能,将会导致重大事故。变频器在发生类似问题时能够立即封锁变频器输出,保护设备不受损害,避免事故的发生。
4对变频器控制要求
要求给水泵变频器采用一拖二运行方式(2000kW一台、1600kW一台),即一台电机变频启动到额定转速后,自动转入工频运行,另一台电机再用变频启动和控制,配置自动旁路功能,送风机、引风机、循环水泵变频器采用一拖一运行方式,其中送风机、引风机变频器配置自动旁路功能,循环水泵变频器配置手动旁路功能。
4.1给水泵变频器采用一拖二,配置自动旁路柜
本系统为一拖二形式,系统中的旁路开关柜用于工频、变频转换,一旦变频器出现故障时,可自动转换为工频运行,增强系统的可靠性。给水泵主回路控制如图3所示。K1为高压隔离开关,KM1为高压真空交流接触器,DL1-DL4为高压真空交流断路器。
如1#先用变频器拖动则将K1、DL3闭合,DL1、DL2、DL4断开,通过操作KM1给变频器送电或停电。然后操作变频器开机、停机按钮控制变频器的开机停机,通过调整频率给定信号来调整电机转速。等1#电机变频启动到额定转速后DL3断开,DL1闭合,此时1#电机工频运行,然后2#电机再用变频启动和控制。
图3 给水泵主回路控制图
4.2 送风机、引风机采用一拖一运行方式,配置自动旁路柜,采用一用一备
图4 送风机、引风机自动旁路柜
图4旁路柜在变频器进、出线端增加了两个隔离刀闸,以便在变频器退出而电机运行于旁路时,能安全地进行变频器的故障处理或维护工作。
旁路柜主要配置:三个真空接触器(KM1、KM2、KM3)和两个刀闸隔离开关K1、K2。KM2与KM3实现电气互锁,当KM1、KM2闭合,KM3断开时,电机变频运行;当KM1、KM2断开,KM3闭合时,电机工频运行。另外,KM1闭合时,K1操作手柄被锁死,不能操作;KM2闭合时,K2操作手柄被锁死,不能操作。
电机工频运行时,若需对变频器进行故障处理或维护,切记在KM1、KM2分闸状态下,将隔离刀闸K1和K2断开。
合闸闭锁:将变频器“合闸允许”信号串联于KM1、KM2合闸回路。在变频器故障或不就绪时,真空接触器KM1、KM2合闸不允许;在KM1、KM2合闸状态下,若变频器出现故障,则“合闸允许”断开,KM1、KM2跳闸,分断变频器高压输入电源。
旁路投入:将变频器“旁路投入”信号并联于KM3合闸回路。变频运行状态下,若变频器出现故障且自动投入允许,或者需要将电机从变频投入到工频状态运行(按下“工频投切”按钮),系统将首先分断变频器高压输入、输出开关KM1和KM2,经过一定延时后,“旁路投入”闭合,即工频旁路开关KM3合闸,电机投入电网工频运行。
保护:保持原有对电机的保护及其整定值不变。
4.3循环水泵变频器采用一拖一运行方式,配置手动旁路柜,采用一用一备
图5 手动旁路柜一次回路图
图5旁路柜中,共有3个高压隔离开关,为了确保不向变频器输出端反送电,K2与K3采用电磁互锁操动机构,实现电磁互锁。当K1、K3闭合,K2断开时,电机变频运行;当K1、K3断开,K2闭合时,电机工频运行,此时变频器从高压中隔离出来,便于检修、维护和调试。
旁路柜必须与上级高压断路器DL连锁, DL合闸时,绝对不允许操作旁路隔离开关与变频输出隔离开关,以防止出现拉弧现象,确保操作人员和设备的安全。
故障分闸:将变频器“高压分断”信号与旁路柜“变频投入”信号串联后,并联于高压开关分闸回路。在变频投入状态下,当变频器出现故障时,分断变频器高压输入;旁路投入状态下,变频器故障分闸无效。
保护:保持原有对电机的保护及其整定值不变。
高压变频器设备现场运行照片如图6所示。
图6 高压变频器现场运行照片
5 现场设备改造测试节能效果
机组辅机风机、水泵变频节电改造后,2009年6月中旬,正式投入生产。经过一年多时间的运行,至今运行正常。经过厂能源利用监测中心测试,系统达到了预期的效果:实施变频改造后,厂用电有明显下降,设备实现了软起动,改善了设备的运行工况,极大地减轻了设备起动时对供配电系统的冲击。改造前后的实际测量数据对比结果如下:
5.1送风机、引风机改造前后对比(在机组负荷相同的条件下)
送风机改造前后对比表(表4)
项目名称 |
送风机工频运行 (阀门开度50-90%) |
送风机变频运行 (阀门100%) |
节电率 |
平均输入功率(kW) |
275 |
166.9 |
39.3% |
引风机改造前后对比表(表5)
项目名称 |
引风机工频运行 (阀门开度55-90%) |
引风机变频运行 (阀门100%) |
节电率 |
平均输入功率(kW) |
349.3 |
242.4 |
30.6% |
实施变频节电改造后,使送风机、引风机电机总输入功率由原来的624.3kW降至409.3kW,节电功率为215kW,节电率达34.4%,年可节电161.25万kW·h(运行时间按7500小时/年计),电费按0.45元/kW·h计,年节约电费72万元,节电效果十分明显。
5.2给水泵、循环水泵变频改造后效益分析(根据锅炉的产汽量进行统计)
工频运行时,给水泵、循环水泵运行数据统计表(表6)
采用日期 |
机组负荷(MW) |
给水泵日耗电量 (kW·h) |
循环水泵日耗电量(kW·h) |
合计(kW·h) |
2009年5月18日 |
45.3 |
35220 |
7920 |
43140 |
2009年5月19日 |
46.1 |
36100 |
8060 |
44160 |
2009年5月20日 |
47.3 |
36640 |
8230 |
44870 |
2009年5月22日 |
46.5 |
36300 |
8140 |
44440 |
2009年5月25日 |
46.2 |
36150 |
8080 |
44230 |
2009年5月26日 |
45.2 |
35170 |
7900 |
43070 |
2009年5月27日 |
47.2 |
36590 |
8210 |
44800 |
平均日耗电量(kW·h) |
|
36024 |
8077 |
44101 |
平均负荷(MW) |
46.3 |
|
|
|
由表6的统计数据可知,给水泵、循环水泵变频器改造前的日平均日耗电量为44101 kW·h。
变频改造后,给水泵、循环水泵运行数据统计表(表7)
采用日期 |
机组负荷(MW) |
给水泵日耗电量 (kW·h) |
循环水泵日耗电量(kW·h) |
合计(kW·h) |
2010年5月7日 |
47.2 |
25979 |
5747 |
31726 |
2010年5月8日 |
45.2 |
24971 |
5530 |
30501 |
2010年5月10日 |
46.2 |
25681 |
5655 |
31336 |
2010年5月12日 |
46.5 |
25773 |
5698 |
31471 |
2010年5月15日 |
47.3 |
26014 |
5761 |
31775 |
2010年5月16日 |
46.1 |
25631 |
5642 |
31273 |
2010年5月17日 |
45.3 |
25006 |
5544 |
30550 |
平均日耗电量(kW·h) |
|
25579 |
5654 |
31233 |
平均负荷(MW) |
46.3 |
|
|
|
由表7的统计数据可知,给水泵、循环水泵变频器改造后的日平均日耗电量为31233 kW·h。
每天的节约电量为:44101-31233=12868 kW·h,实际节电率为:12868/44101=29.2%。
由以上统计数据的计算分析可以看出,采用变频调速运行后,仅节电每年带来的经济效益十分明显。
5.3附加收益
另外机组辅机风机、水泵变频节电改造后,还具有以下优势:
(1)变频起动对电网没有任何冲击。由于变频器改造后,机组辅机水泵、风机可以实现变频软起动,避免了起动电流的冲击,而且还可以随时起动或停止。
(2)提高了机组水泵、风机的运行效率。按需调节水量、风量,避免浪费。进行变频改造后,水泵、风机不再需要由阀门、风门挡板来调节,而是由变频器通过变频调节水泵、风机的转速来实现,调节范围可以从0%~100%;因而可以根据生产需要随意调节流量、风量,减少了不必要的浪费。
(3)延长电机和水泵、风机的使用寿命。进行变频改造后,水泵、风机设备的大部分工作时间都在较低的速度下运行,因而大大降低了水泵、风机工作的机械强度和磨损,将会大大延长水泵、风机和电机的使用寿命。
(4)现场噪音大大降低,极大改善电厂的运行环境,运行人员反映很好。
(5)便于实现电厂机组控制系统自动化管理。电厂水泵、风机的流量自动调节的难点问题,在过去用阀门挡板调节时,存在执行机构的开度与流量的关系曲线的线形问题。往往由于执行机构的磨损量过大,阀门、挡板特性发生变化,并有调节开度与流量非线性,可能致使调节过程失误,自动控制系统无法正常工作。而变频调速具有线性、接近无级(0.01Hz)调节特性,为实现电厂的自动化打好良好的技术设备基础。
6结束语
风光牌JD-BP37系列高压变频器在寿光金太阳热电有限公司2#机组辅机水泵、风机的调速改造中应用是相当成功的,改造达到了预期目的,在今年1#机组辅机水泵、风机的变频改造中,寿光金太阳热电公司也采用山东新风光电子公司生产的风光牌JD-BP37系列高压变频器。在电力行业,对于许多高压大功率的辅机设备推广和采用变频调速技术,不仅可以取得相当显著的节能效果,是电厂节能降耗的一个有效途径,而且也得到国家产业政策的支持,代表了今后电力行业节能技改的方向。
参考文献
[1]山东新风光电子使用手册[Z]. 山东新风光电子科技发展有限公司.
[2] 徐甫荣.高压变频调速技术应用实践.北京.中国电力出版社.