今年以来,鲍店矿认真落实公司“精煤制胜”战略和“煤泥减量”工作要求,以提高精煤产率和减少尾煤泥为目标,优化选洗工艺,先后开展了粗煤泥TCS分选系统改造和煤泥水两段浓缩技术改造。
这两个技改项目从今年4月份开始施工,先后遇到了高频筛过水、沉降机跑水、管路堵塞、沉降出料水分大等问题。这个矿选煤中心结合现场实际情况,找原因、改方案。经过不断尝试,功夫不负有心人,两个技改项目分别于七月份和八月份完成调试,正式投入使用。
“原来的粗煤泥回收工艺的粗精煤泥产品灰分高且质量波动大,当粗精煤泥进入重介精煤时,会造成重介精煤‘背灰’严重,导致精煤产率降低和精煤产品质量波动;当粗精煤泥进入中煤时,又会造成部分精煤损失,降低矿井经济效益。”该中心主任李文学介绍到。
该中心经过充分调研考察,结合自身实际,决定采用TCS智能分选机作为粗煤泥分选系统的主要设备进行改造。“这个设备连续性好、稳定性高、可调性大,而且自动控制系统稳定,分选密度控制稳定,能够实现数字化监控,无人值守操作。”李文学说到。
改造后,该矿选煤中心精煤产率可提高2%以上,精煤产量预计每年增加10万吨。同时,经过TCS智能分选设备处理过的精矿灰分、水分指标均满足洗选精煤要求,生产过程中可直接进入重介精煤,精煤产品质量得到了保证。
煤泥水两段浓缩技术改造项目是该中心自行设计、安装完成的。该中心组织相关技术人员成立技改小组,自主设计了一整套改造实施方案。
该矿副总工程师徐洪纪介绍到:“从方案设计、设备选型到管路走向布置、系统调试,全是依靠我们自己的技术力量,通过这次改造我们的技术人员的整体业务能力得到了大大提高,而且对比外部单位改造方案节省了大量资金。”
改造后,该中心简化了煤泥回收工艺,实现了中矸磁尾和原煤尾矿的合并回收;构建了煤泥离心机+沉降过滤离心机+压滤机三级回收工艺,减少了压滤尾煤泥产量,提高了煤泥水系统处理能力,预计每年可减少尾煤泥12万吨,增加混煤量12万吨,为矿井增效2000万元以上。
徐洪纪说:“现在两个项目已正式投入使用,但仍存在TCS尾矿灰分偏低、煤泥水截粗系统不完善等问题,我们矿下一步将继续加强现场工艺管理,不断调试优化系统,持续开展煤泥减量、洗选创效相关的技术攻关,不断提升鲍店矿洗选创效水平。”(张耀华)